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210t转炉干法除尘煤气净化回收分析
作者:管理员    发布于:2016-05-07 15:37:39    文字:【】【】【

  210t转炉干法除尘煤气净化回收分析*李维虎,赵保民,杨文涛(内蒙古包钢联股份有限公司薄板坯连铸连轧厂,内蒙古包头014010)显的改善,介绍了干法除尘煤气回收系统的可靠性和安全性。

  包钢薄板坯连铸连轧厂2座210t转炉干法除尘技术采用了奥钢联在LT法基础上改造、完善的DDS技术。在2006年初开始了转炉干法除尘的改造,于2006年7月和8月2座转炉干法除尘完成了改造工作,并先后投入了生产运行。投产后,干法除尘煤气回收系统运行是安全、可靠的,转炉煤气质量和回收量相对于湿法除尘均有显著的改善和提高。

  1转炉干法煤气净化回收分析在吹炼过程中,熔池碳氧反应生成大量CO和少量⑴2;同时由炉口吸入部分空气;在冶炼过程中少量分解出来的气体和水份;进入汽化冷却烟道,经干法除尘冷却、净化后进行回收。由于干法除尘系统阻力小,设备运行稳定,静电除尘器除尘效率高,转炉煤气的质量和回收量均得到改善。

  1.1干法除尘系统阻力小提高了煤气回收量DDS法与OG法相比,系统的阻力要小得多,系统阻力比较见表1.表1DDS法与OG法系统阻力比较方法阻力/kPa功率/kW OG法和DDS法系统工艺流程示意图分别见和。

  在转炉吹炼的过程中,炉口压差和烟气流量控制由活动烟罩和轴流风机来实现。通过自动调整活动烟罩高度和风机转速来控制转炉炉口的压力,同时风机转速也由转炉吹炼产生的烟气量进行调整,确保烟罩内外压力基本一致,严格控制空气进入,降低转炉烟气的二次燃烧;并且控制了转炉加料过程中,炉口形成正压而造成烟气从炉口逃逸。

  1<:李厉((977―)fj笕古包头市人1冶金机械工程师io从sf铺设备维维护工作ed.http://www.cnki.net较困难,瞬时反应速度慢,往往无法及时准确的控制炉口压力,造成转炉烟气外溢或二次燃烧,降低了转炉煤气回收量。

  1.2风机的高效稳定运行,保证了煤气回收量DDS系统进入轴流风机的烟气含尘量在15mg/m3以下,烟气含水量小于1. 5%通过轴流风机的烟气是洁净、干燥的,对风机叶轮不会造成腐蚀和冲刷。设备运行条件好,运行稳定,为炉口压差控制提供了良好的设备保证,确保了煤气的回收量。

  而OG法进入风机的气体含尘量在100~150mg/m3之间,烟气的相对湿度为100%并含有一定量的水滴,容易破坏风机的动平衡,导致了离心风机在运行中具有一定的不稳定性,设备运行条件差,事故率高,影响了转炉煤气回收量。

  另外,切换站通过专用的液压系统驱动,在切换的过程中速度快,正常切换速度在6~8S,并且在切换过程中不会增大烟气阻力,在一定程度上增加了煤气回收量。

  改造后转炉烟气成分和回收量见表2.表2转炉干法煤气回收量及烟气成分体积分数/煤气回收量由于DDS法系统阻力小,因此系统引风机采用功率小、效率高的轴流风机。而轴流风机体积小、功率小,惯性力矩小,并且烟气流为直线型,可在短时间内完成风机转速调整。在吹炼过程中,转炉烟气是不断变化的,而轴流风机能够根据炉口压力状况及时进行变速调整,保证了炉口压力和烟气流量,有效遏制了烟气二次燃烧或从炉口逃逸。转炉烟气中CO体积分数和烟气流量均处于比较稳定的状态,确保了煤气回收量。

  OG法虽然也通过炉口压差来控制风机转速,其系统阻力比较大,并且OG法所采用的双吸式离心风机功率大,惯性力矩大,风机转速在调整过程中反应时间比较长,变速过程容易引起风机的振动,造成设备运行不稳定。由可知,烟气运行的通道比较复杂,烟气在运行过程中,经过多次变向,特别在一文、二文出口处,气流容易形成涡旋,增大了系统在实际运行中,煤气的回收量最大达到25000m3/炉,吨钢煤气回收量在100m3/t以上。

  1.3干法煤气CO体积分数高转炉烟气主要成分是大量CO、少量C2、N2和压,转炉烟气冲出炉口时温度在1400~1600°c,而CO在空气中的燃点为610 11,如果转炉烟气在冲出炉口时遇到空气会发生剧烈燃烧,导致烟气中⑴体积分数降低。转炉煤气的热值主要由CO提供,煤气中CO体积分数越高热值也就越高。

  通过采用小功率、高效率的轴流风机,炉口压差控制比较理想,很好的控制了转炉生产过程烟气的二次燃烧,有效保证了烟气中CO体积分数,煤气的热值增加了,提高了煤气利用效率,节约了能源。

  ~7500J而DDS法煤气CO体积分数为60%~80%,煤气热值不低于8000J1.4静电式除尘器的除尘效果高转炉烟气通过干法除尘之后,烟气含尘量小于阻力9影响烟气运行的平控制比blishlmg/mi实际上我厂干法除尘投产Mv3cn月之后,经过包钢能源测试中心检测,冷却、净化后的煤气含尘量平均为0.2mg/m3,远低于设计的10mg/m3.而煤气含尘量低主要取决于静电式除尘器的除尘效果,210t转炉干法除尘静电式除尘器采用优化的极线一极板结构,入口气流分布板和4个电场不同的电流供给,保证了静电式除尘器的除尘效果。

  1.4.1除尘器电场的线一板配制形式通过静电除尘器的烟气所含粉尘(含有Fe23、卩032、水分、甚至复杂化合物)比较复杂,具有一定的腐蚀性,并且温度在150°C左右,容易造成极线、极板的变形和腐蚀,导致极距变小,引起电晕放电,降低电场强度,影响除尘效果。

  薄板厂210t转炉干法除尘静电式除尘器的极线是锯齿形,并且整个极线是一体,1、2电场的极线厚度为6mm,阳极板为2mm厚的不镑钢板材,形式为C型。这种线一板结构形式不仅有利于增加电场的强度,提高除尘器的除尘效率,并且提高了极线和极板抗化学腐蚀和抗变形能力、保证了异极距且有利于粉尘的附着。北京:冶金工业出何银虎。最新除尘设备综合技术手册。长春:吉林电子出版社2002张殿印,王纯。除尘工程设计手册。北京:化学工业出版社2002(上接第10页)表4 1与2烧结机燃料配比对比结果指标8月9月10月11月平均燃料配比/%固体燃耗八屹1D 5结论2烧结机改造后生产能力大幅度提升,改造后,由于有效烧结面积增加了29.875m2,风量由90m3/(min°m2)提高到105m3/(min°m2)。烧结机利用系数由原来的1.08t/(m2°d)能够提高到现在的1.36t/(m2°d)。年可以增力口烧结矿产量43.2万t. 2机实现了完全的自动配料,有利于碱度的稳定,提高了烧结矿碱度稳定率。

  2烧结机改造后,由于料层的提高,烧结矿转鼓指数由原来的76.83%提高到77.45%,固体燃耗降低了

脚注信息
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