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首秦全干法除尘布袋灰自燃分析
作者:管理员    发布于:2016-10-08 08:27:19    文字:【】【】【

  首秦金属材料有限公司有两座高炉,均采用全干法除尘系统,高炉煤气经重力除尘、旋风除尘、干法除尘后进行TRT压差发电。自2003年投产以来,一直运行良好。2008年34月,两座高炉干法除尘陆续发生除尘灰自燃现象,不得不进行放灰操作,一方面影响生产,一方面影响环保,此问题在太钢、包钢等企业全干法除尘均时有发生。此外,全干法除尘对炉顶煤气温度要求的区间较窄,有时高炉生产顺行,为了适应干法除尘工艺要求,不得不采取各种应急措施。布袋除尘的除尘效果要远远优于湿法除尘,但由于存在该工艺缺陷,部分国外钢铁企业采用干湿并存的操作方针",大大限制了全干法除尘的推广和应用。

  1现象2008年4月8日和4月28日,高炉干法箱体卸灰,落地时发生自燃。

  自燃呈圆形向外扩散;燃烧扩散过程中,外圈表面为(灰)白色物质,内圈为燃烧后的黑色区域,中间正在燃烧处有环形的黄绿色物质;用小匙将内圈黑色表面拨开,发现下层为正在燃烧的红层,如所示。

  自燃后落地灰层状分布,上层为燃烧后的黑色,约l-2ram,其次为2-4ram厚的砖红色层,再下层为草木灰燃烧后的灰色调层,约50-60mm厚;自燃过程中,渐渐红透,但是表面仍为黑色,如图存在部分块状除尘灰,看似不热,放入试样袋后,微有放热,实际上破碎后急剧放热,烫手非常,用小匙将其捣碎,数次搅拌后,其快速散热后才能降温,若置之不理,将牛皮纸试样袋烧焦。

  2原因分析2.1成分分析2008年4月8日,自燃除尘灰取样分析结果如下:从分析结果来看,干法除尘灰全铁含量在ZnO含量在6.137.2%,P、S含量非常低。

  根据分析结果,我们并不能确定是哪种元素引起的除尘会自燃。除尘灰自燃究竟从何而起,有认为是K、Na、Zn等碱金属元素氧化放热导致自燃,但究竟是哪种元素氧化放热,尚待深入研究,表1自燃除尘灰化学分析(2008-4-8)灰样检验项目(%)可能是以下几种情况下的一种:K、Na、Zn等碱金属元素在干法除尘灰氧化放热;FeO氧化放热;未燃烧煤粉或焦炭氧化放热;以上几因素共同作用。

  粉尘的燃烧或爆炸主要是颗粒表面的快速氧化,因此它取决于物质的活化性能和有效表面积,它跟粉尘浓度、最小点燃能量、最低爆炸浓度、最高氧浓度、颗粒特性、高温环境等因素都存在直接关联。针对首秦的具体情况,本人认为主要是除尘灰颗粒太细,煤气温度过低(接近露点温度)导致除尘灰在布袋表面或箱体表面发生板结,板结产生蓄热,从而产生类似煤粉自燃的现象。主要基于以下几点:从生产实践来看,布袋烧坏多发生在煤气露点温度以下,顶温较高时并没有发生布袋烧穿现象;干法布袋板结严重,拆卸下来的布袋表面有210mm厚度不等的除尘灰板结层;落地除尘灰中存在部分硬块,硬度虽不高,表面不热,但内部蓄热温度可以烧灼牛皮纸试样袋;散落在外围的卸地灰并没有燃烧起来,堆在一起的则容易自燃起来,说明堆积对自燃现场扩大化起了推波助澜的作用。

  但板结原因是如何引起的,一方面是由于煤气温度低于露点温度,。比为外因;另一方面,粉尘的吸湿性很差,我们推测可能存在内在物质具有吸湿性,导致板结蓄热发生;由于首秦原料全部为进口矿,因此,在4月28日除尘灰发生自燃时,我们对试样进行常规元素分析时增加了氯元素的分析,同时对试样进行了XRD分析。

  P:基本在0.05%左右,燃烧后比例略有增加至0.07%0.08%,非常微量,基本排除在磷燃烧导致除尘灰自燃的可能;S:约0.53%1.22%,除尘灰自燃过程中有类似鞭炮爆炸后的那种硝烟味,可能含有部分硫,但不构成主要因素;C1:做为盐的主要阴离子存在形式之一,低温条件下容易使灰发“潮”,含量约为7.42%,大致可以推测氯化物能达到15%左右;是造成煤气温度较低条件下的粘结主要原因之一;号样(燃烧红层)Zn含量最低为3.05%,未燃硬块3号样则高达5. 38%,同威钢试验结果较为接近;并进一步推测,在成分上除尘灰主要成分为氯盐15%20%,含铁物质45%50%,碳20%30%,K、Na、Zn总含量一般在5%左右,异常情况下能达到10%,这三类物质构成了除尘灰的主要成分。

  表2自燃除尘灰化学分析(2008-4-28)灰样检验项目(%)由于K、Na、Zn是活泼元素,在标准态下很容易被氧化,所以在高炉炉尘灰中可以排除单质的K、Na、Zn的存在。

  为了确定炉尘灰中K、Na、Zn物质的形态,对炉尘灰进行了X射线衍射分析,将得到的衍射原始数据插入粉末衍射分析软件SEARCH-MATCH中,进行定性分析。通过对比发现:首秦高炉除尘灰中的Zn和K含量较高,都在2%以上,Na含量相对较低,应此在粉末X射线衍射花样中表现不明显。

  中不可能存在单质的K、Na、Zn.XRD定性分析时,炉尘灰中也没有发现单质K、Na、Zn.首秦高炉炉尘灰中的也没有单纯的K20、Na20、ZnO,而是存在K、Na、Zn的卤化物。但首秦高炉炉尘灰中元素Zn的形态比较复杂。

  2.2工艺分析综合4月份数次除尘灰落地自燃问题现象,以及高炉原燃料变化情况,可以初步有以下认识:所有问题产生于顶温温度较低的情况下,顶温偏低产生了一系列的问题。如2007年冬天卸灰困难、2008年春天除尘灰自燃、管道腐蚀严重等,顶温高,这些问题发生的概率大为降低,但是高炉顺行条件下,顶温升高势必增加无谓的燃料成本;高炉工艺:3月下旬开始,高炉状态变化主要有两个方面,烧结地方粉配比增加(3月20日8%,3月21日10%,3月24日15%,4月8日12%)和喷煤(煤比从90kg/吨铁左右增加到130kg/吨铁,最高接近160kg/吨铁)大幅度提高,导致灰量同步大幅度增加,除尘灰中灰量中碳含量大幅度增加,但是卸灰制度方面还保持原先的每班一次。导致箱体灰量蓄积过多,产生蓄热。

  3措施根据以上成分分析和工艺分析,认为导致除尘灰自燃原因及其控制措施主要有以下几个方面:氧化:高炉管道里是还原性气氛,卸灰过程是氧化性气氛。氧气浓度骤然增大,可能导致部分物质迅速氧化,瞬间积蓄大量热量。因此,打开箱体人孔时,尽可能使内部温度降到50C以下。2008年3月底,卸灰车布袋连续发生两次布袋烧穿现象,4月6日,炼铁部采用氮气冲扫稀释以防卸灰车布袋再次自燃,之后卸灰车没有发上冒烟现象。

  低顶温控制与干法措施应对:煤气温度过低时,需要适度调整重力除尘、旋风除尘、干法除尘的粒度分布,促使大颗粒的粉尘适度向干法除尘偏移,一方面对管道形成冲刷,减少了管道粘结,又减轻了干法布袋粘结,现场反馈较好,但是其规律摸索尚需要较长时间的考验。

  喷煤工艺与干法卸灰制度的协调:2008年4月1日开始,两个炉子开始大幅度提高煤比高炉灰量开始大幅度增加,但是卸灰制度没有相应跟上,导致箱体灰量蓄积过多,产生蓄热。因此,在喷煤工艺调整时,应及时关注干法除尘情况,并及时调整卸灰制度,并考虑是否需要加开箱体。

  卤化物含量控制:首秦原料全部为进口矿,并且烧结矿环冷后喷洒CaCl2后进入料仓,对CaCl2喷量进行适度控制。

  在防止氧化和合理分配除尘灰粒度方面,还有部分具体工作需要长期积累和摸索:摸索箱体内低温条件下不同灰量和相应的卸灰次数;直接降低颗粒粒度:在当前煤比比较低的条件下,煤粉粒度变大,高炉炉尘中碳颗粒粒度变大,可进一步降低自燃可能性,但是煤比一旦提高上来,煤粉粒度仍需恢复当前水平;间接降低颗粒粒度:工序间(重力、旋风、干法)合适分配除尘灰粒度,把大颗粒除尘灰适度向干法倾斜,使得干法除尘灰的粒度整体上有所提高,来降低除尘灰自燃性,究竟比例分配多少合适,可以摸索一下;从当前实践效果来看,干法灰量大于旋风灰量,较大颗粒从旋风过来,直接效果就是159输灰管管壁粘结(以前内管壁经常粘结一层致密的盐,大锤敲打不易掉落,蒸汽一热就自然掉落)现象基本消除,但综合效果,尚需进一步摸索;4结论首秦干法除尘灰全铁含量在31.(荧光分析结果)含量在6.13%7.2%,异常情况下能达到10%,P、S含量非常低。含铁物质、碳、氯盐等几类物质构成了除尘灰的主要成分。

  Zn物质形态,以卤化物形态存在,没有单质的K、Na、Zn,也没有单纯的K20、Na20、ZnO.除尘灰中Zn和K含量较高,在2%以上,Na含量相对较低,Zn形态比较复杂。

  针对首秦的具体情况,认为主要是自燃的主要原因是除尘灰发生板结,板结产生蓄热。板结产生的外在原因是煤气温度过低(接近露点温度)和颗粒粒度太细,内在原因是除尘灰中存在具有吸湿性的卤化物。

  根据以上原因,本文从防止氧化、低顶温控制与千法措施应对、喷煤工艺与干法卸灰制度的协调、卤化物含量控制四个方面进行措施应对。

脚注信息
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