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基于PLC的燃煤企业除尘设备电气控制系统设计
作者:管理员    发布于:2017-09-22 09:02:21    文字:【】【】【

  基于PLC的燃煤企业除尘设备电气控制系统设计张华龙,张二红,邹志慧(廊坊职业技术学院,河北廊坊065000)用可编程控制器在工业控制中的控制实现问题。结合除尘设备的机械动作要求,设计出切实可行的电气控制系统。应用于炼铁及炼钢等污染严重企业效果显著,明显优于原有除尘设备。解决了燃煤企业大气、水污染、水资源浪费、废渣利用等一系列问题。

  1除尘设备控制系统设计前的状况在炼铁厂炼铁过程中,将伴随大量的灰尘、烟尘产生,甚至产生大量有毒气体,如果不对其处理,将严重污染环境,如产生酸雨现象,让农作物颗粒无收。一直以来某炼铁厂采用如方法来处理在炼铁过程中产生的大量灰尘、烟尘。

  研究证明,转炉高温煤气经湿法除尘后产生大量的除尘污水,经加药、沉淀、浓缩和板框压滤后,形成炼钢污泥。炼钢污泥含有铁资源成分,可以直接进入高炉冶炼,还可以参与烧结矿生产。由图i可以看出,炼铁过程中产生的大量灰尘主要用水冲洗让其沉淀在水池中,沉渣多了,会人为将其清理掉,而所有的水全部参透到地表面以下,浪费掉了。

  炼铁厂除尘示意。烟囱2.烟尘3.水4.水管5.尘渣6.渗水7.地面8.池2改进后的除尘系统设计为响应国家号召,实现节能减排的战略目标,国家专家委员会重点课题(zw08001-b001)企业对原有除尘系统进行了技术改造。针对原有系统存在的问题,即沉渣及水的浪费问题,企业对该系统进行了重新设计。

  改进后系统如所示。先介绍一下整个操作过程:由可知,当液位超过A点时,用搅匀机将池中带烟尘的液体搅匀;当液位超过B点时,由浆泵将拌匀的液体抽到压榨池;当压榨池液位达到C点时压榨机将压缩液体,压到D点,在此过程中,水被挤出尘渣流向下面的水池,而沉渣被压成块状,压榨机恢复原位;由推块机将烟尘块推向传送带,推块机复位;由传送带将烟尘块送到指定位置,供再生利用;当水池的水位达到H点,水泵将水抽出循环利用。系统中A、B、C、H为液位传感器,D、E、F、G点为行程开关,I为压力传感器。该系统将烟尘压成烟尘块,进行重复利用,并将该系统中的水进行重复利用,既环保又节能。

  1.烟囱2.烟尘3、9.水4.搅匀机5.浆泵6.压块机7.烟尘块8.水泵10.压榨池11.推块机可编程控制器是工业控制中控制比较灵活、抗干扰能力较强、工作性能较稳定可靠的控制器。新根据除尘系统工艺要求,结合可编程控制器的特点,编写出PLC控制程序如所示。

  系统采用CPM1A型欧姆龙PLC来控制,其程序设计如下:根据系统设计,PLC输入、输出I/O分配表如表1所示。

  Ml电动机控制M4电动机反转KM4FR3 L正传压块机反转压块机复位表1I/O地址分配表输入输出器件名称、代号地址器件名称、代号地址液位传感器A0000M1电动机控制线圈KM10100液位传感器B0001M2电动机控制线圈KM20101液位传感器C0002M4电动机正转控制线圈KM30102行程开关D0003M4电动机反转控制线圈KM40103行程开关E0004M3电动机正转控制线圈KM50104行程开关水泵开始抽水推块机反转M3电动机正转M3电动机反转搅匀机控制线圈浆泵控制线圈压块机压块4压块机反转推块机正转推块机反转M5、M6电动机控制线圈水泵电动机控制线圈PLCI/O配线图除尘系统梯形系统投入使用后状况bookmark5企业完成配套的土建工作后,对控制系统的电气设备进行安装、调试。经过通电试运行,做局部修正、改进后,系统实现了稳定运行。系统正常运行后,完成了3个预定目标:环境污染大大减轻;水资源的浪费大大减少;炼钢污泥实现了重复利用。

脚注信息
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