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针对氯气的除尘技术的应用
作者:管理员    发布于:2013-09-29 10:53:34    文字:【】【】【
    青海电化厂金属钠年产量设计能力为1500t,由于金属钠车间电解槽副产氯气盐尘处理不干净,使得氯气不仅在主管道内被盐尘堵塞,而且氯气的盐尘在液化当中也堵塞冷冻槽的液化盘管。氯气当中的盐尘,严重影响着金属钠的生产。针对这一问题,我们对氯气除尘系统进行了改造,取得了较好的经济效益和社会效益。
  原金属钠氯气处理工艺流程简介(如)由可知,金属钠氯气处理工艺流程实际上由三个系统组成,即氯气的除尘系统(仅为一个氯气除尘箱);氯气的压缩输送系统(简化表示);氯气的液化系统(简化表示)。由电解槽来的氯气在三个系统中分别进行了除尘、加压、液化三个操作过程。金属钠生产氯气除尘系统生产中发现的主要问题改造前,氯气的除尘仅在除尘箱这一设备中进行。实践表明:在金属钠生产中,5159@415的氯气主管运行一段时间要被堵塞,尤其是532@315的氯气液化盘管更易堵塞。因此,氯气除尘系统存在的主要问题是:5159@415的氯气主管与532@315的氯气液化盘管堵塞,使得氯气输送系统的动力消耗增大。氯气液化盘管内由于有盐尘,降低了液化槽的传热系数,使得压缩机的能耗增大由于氯气液化槽中氯气的液化盘管内径(d0=32-315@2=25mm)较细,且呈弯曲状态,这给液化盘管当中氯气盐尘的清除带来极大的困难。(4)为了减少氯气主管和氯气液化盘管堵塞频率,只有减少氯气的产量,长期以来不能按电解槽的设计电流强度(32000A)开车,不得已降低电解槽的电流强度,导致了主产品金属钠产量的降低。由于液氯盘管较细,容易被氯气中的盐尘堵死,致使氯气没法液化,随便排放氯气,不仅会造成环境污染,而且还会危害人的生命。(6)为了金属钠电槽能够正常生产和保护环境,解决氯气的去向问题。青海电化厂曾一度迫不得已采用本厂自产烧碱来吸收氯气,使其生成次氯酸钠,出售给造纸企业等。但这会使企业经济效益大大降低。首先,每吨成品碱的售价要高于次氯酸钠售价23倍;再者,次氯酸钠市场毕竟有限,有时来不及出售就只好将其排放地沟。青海电化厂1992年1月,用于吸收氯气的成品碱达80t,而出售次氯酸钠为31135t.其余全部排放地沟,其经济损失惊人,又污染了环境。
  显而易见,金属钠生产之所以暴露出以上问题,主要原因在于氯气除尘系统除尘效果不佳所致。宁波废气处理针对以上影响金属钠生产的诸多问题,我们对金属钠氯气除尘系统进行了改造。从电解槽来的含有盐尘的氯气在原有的氯气除尘箱中进行一段除尘;而后进入湿法除尘部分进行二段除尘,氯气当中的盐尘在二段除尘中经过溶解、喷淋后被彻底除去,最后氯气经过除雾器(设备07)除去其中的水雾送至氯气干燥(设备08)除去水分,干燥后的氯气则为无盐尘的氯气,便可进行液化。
  结语金属钠氯气除尘系统的改造,不仅节省了大量的成品烧碱,也可使氯气得以液化,提高了金属钠的产量。以每吨成品碱1200元计算,80t就是916万元,仅此一项一个月就可挽回经济损失916万元。由此可见,改造后的氯气除尘系统,不仅杜绝了大量/钞票0从地沟无奈排走的尴尬局面,同时也保护了环境,控制了污染,取得了明显的经济效益和社会效益。
    
  
脚注信息
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