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210t转炉除尘水处理系统的改扩建工程
作者:管理员    发布于:2016-01-14 09:53:03    文字:【】【】【

  某钢铁公司二炼钢一期上1410t转炉,于2001年11月正式投产。为了适应生产规模需要,经过讨论,决定在2002年10月上第2座210t转炉,形成年产钢量400万t规模。由于钢产量和转炉台数增加,相关配套的循环水系统也必须进行扩建改造,其中除尘水系统的扩建改造是改造内容之一。

  2原除尘水系统在二炼钢第一座转炉设计时,转炉烟气除尘水处理流程采用OG法,即一、二文串联供水方式,从一文喉口下来的除尘污水通过流槽流入6台高效斜板沉淀器(150m3/h),经沉淀器处理后的水流入热水井,经泵加压送至二文喉口冷却使用,回水再由一文供水泵提升至一文喉口冷却使用。其除尘水处理流程见。

  3存在问题3.1现在运行中存在问题1号转炉投产后,除尘水系统在实际运行过程中暴露出了以下问题:斜板沉淀器采用气提输送泥浆,时常发生反气现象,使沉淀下来的污泥重新搅起,出水SS严重超标。

  螺旋输泥机、泥浆给料泵、输泥管道经常被粒径偏大的颗粒物堵塞,致使板框压滤机无法正常使用。

  二文供水温度便高,夏季平均在60°C左右,最高达72°C,造成回收煤气温度过高,热值偏低。3.2本次改扩建出现的问题本次工程新增加1座转炉,造成除尘水量从改造后除尘水系统处理流程各处理单元运行情况6.1粗颗粒分离处理转炉烟气净化污水烟尘585m3/h增加到1170m3/h.现有的除尘水系统处理能力不足,经过分析出现以下几个问题:二文供水泵站没有预留泵位,供回水管网能力不够。

  现有6座处理能力为150m3/h的斜板沉淀器处理能力不足,无法保证出水SS的要求。

  5新增建主要设备型号及参数粗颗粒分离装置,2座,每座直径4.0m,有高效斜板沉淀器,共6座,每座Q=150m3/给料泵,共4台,型号50ZJ-1-A50,二文供冷却塔泵组,共3台,型号200ZJ-I-污水冷却塔,共2座,型号GFNDP-500,的处理能力不足。

  4方案确定根据转炉烟气净化除尘工艺的要求,结合原有除尘水处理工艺状况,对于存在问题进行了全面分析,利用2号转炉的建设机会,彻底改造除尘水处理系统,其确定的处理工艺流程见。

  中间罐法浆泵胞,占10%45%,这部分固体氧化铁含量在60%j0%之间,比重大,使沉淀池中沉渣较密实,常造成泥浆管道堵塞,泥浆泵磨损严重,压滤机滤布容易损坏等。

  因此,本工程设置两座4m粗颗粒分离装置,每天分离污泥量49t(含水率25%),占全部污泥量的6.2悬浮物控制由于转炉在吹炼过程中出炉烟气存在着周期性变化,造成转炉除尘水中悬浮物及其它杂质离子浓度也随之变化。仅以SS含量变化为例,据有关资料介绍,在吹氧时,高峰时水中(下转第65页)污泥含水量高的作用。6效果5.2.2放药管由直径50mm改为直径25mm控制改造后,运行几个月取得了显著效果,如表1.絮凝剂的量,经过投入使用效果显著。

  表1改造前后水质对比表水质指标钙离子/(mg/L)总硬度/(mg/L)总碱度/(mg/L)污泥产量/(mg/L)污泥含水率/% 2005年1~5月平均值2006年1~5月平均值企业标准7结论污水管网经常出现堵塞等现象得到了解决,设备故障误机时间大幅下降。改造后每月的误机时间下降30h,污泥月产量达5含水量由45%降低到30%左右,烟气水水质明显改善,水质浊度小于20mg/L,钙离子降到15mg/L,总硬度降到83mg/L,池度降到15mg/L,水质得到提高并保持稳定;烟气水回收率100%,每月减少约14400t污水排放。总计创造效益为157.44万元。

  改造是成功的。

  03-01:游奇光(1966-),男,大学本科,工程师,现从事动力供水技术工作。

  (上接第62页)SS的含量高达10 000mg/L以上,不吹氧时在4 000-5000mg/L左右。本次改扩建转炉除尘水系统,经过实际测试,SS指标在吹氧时进入斜板沉淀器的含量为14400-1000mg/L,不吹氧时3300-4800mg/L.通过向投加LTL-706Y型絮凝剂18mg/L,配制浓度2%,出水SS含量6045mg/L.达到SS含量80mg/L的设计控制值。

  6.3改造脱水设备脱水设备是污泥处理系统的主要设备。由于钢产量增加,经计算每天产干污泥量8.75t/h(不包括粗颗粒分离出来的干污泥量1.54t/h),干污泥负荷q=25kg/m2*h,则需要板框压滤机过滤面积350m2,所以在原有3台80m2的板框压滤机基础上,改造其中2台为160m2的板框压滤机,实际运行每天产湿污泥量279t/h(含水率25%),及时处理了沉淀器排出的泥浆,保证了系统的正常运行。

  6.4水温控制为保证煤气的热值,减少煤气的含湿量,本次工程设计建设2座500m3/h冷却塔,供水温度<50*C.经运行证明,增设这套冷却降温设施是十分必要的。

  6.5阻垢控制转炉煤气在净化、洗涤过程中,因水气接触,大量有害物质如酚、氰、一氧化碳及固体杂质等进入水中,成为转炉烟气除尘污水。加之炼钢过程中投加造渣剂石灰,部分石灰粉末被烟气带走,洗气时进入水中生成氢氧化钙,使水硬度大幅度升高,经判断属于结垢型水质。为了防止系统结垢,设计采用高碱度低硬度运行控制方式。

  把车间内除氧间的排污水和冷凝水作为系统的补充水补入系统内,其总硬度为0.0196mmol/L.并向系统投加TLT-623型缓蚀阻垢药剂,投加量4mg/L,配制浓度20%.经化验,除尘水水质pH:1112.19,碱度6.6mmol/L,总硬度0.52mmol/L.整个系统除蒸发、风吹损失及零星的泄漏水外,基本实现零排放,同时系统未发现结垢现象。

  7结语本次改造后,经过3年多的生产运行,供水量1170m3/h,工作压力0.4MPa,水中SS长期小于80mg/L以下,炼钢生产反映系统没有结垢现象,烟气净化效果显著。

  此次除尘水处理系统的改造,在210t转炉湿式未燃法烟气净化除尘水处理工艺首次采用粗颗粒+斜板沉淀器取得成功,对于200t级以上的大型转炉除尘水处理工艺新建或改造具有一定的借鉴意义。

  员,现从事供排水技术工作。

脚注信息
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